1、項目背景:
寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司在生產(chǎn)運(yùn)行過程中存在能耗過高等問題,為落實和響應(yīng)國家有關(guān)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的號召,節(jié)能降耗,降低本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營成本,提高企業(yè)的市場競爭,慶華煤業(yè)公司積極尋找節(jié)能改造方,2017年我司對慶華現(xiàn)場進(jìn)行檢測,為滿足甲方現(xiàn)場生產(chǎn)工藝條件,不影響甲方生產(chǎn)的前提下,我們的改造方案的設(shè)計遵循以下幾個原則:節(jié)能效果明顯;經(jīng)濟(jì)實用,盡可能利舊;盡量不改動原系統(tǒng)的操作習(xí)慣;保留原系統(tǒng)的操作作為應(yīng)急備用操作。為慶華進(jìn)行水泵、風(fēng)機(jī)和空壓機(jī)的系統(tǒng)節(jié)能改造。
2、項目實施
系統(tǒng)運(yùn)行問題:我們針對甲方脫硫循環(huán)泵系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、冷卻塔風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、焦?fàn)t煤氣風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、空壓機(jī)系統(tǒng)、等進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)其系統(tǒng)運(yùn)行均存在一定的問題:具體如下:
脫硫循環(huán)泵、循環(huán)水系統(tǒng)系統(tǒng)問題:設(shè)備本體效率偏低,且系統(tǒng)運(yùn)行偏離工況運(yùn)行。
冷卻塔風(fēng)機(jī)系統(tǒng)問題:實行工頻控制,未對風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行有效調(diào)節(jié)。
焦?fàn)t煤氣風(fēng)機(jī)系統(tǒng)問題:焦?fàn)t煤氣風(fēng)機(jī)系統(tǒng)實際流量為額定流量的一部分,焦?fàn)t煤氣風(fēng)機(jī)系統(tǒng)偏離額定點(diǎn)運(yùn)行,其實際運(yùn)行效率有待提高。由于液力耦合器的存在,消耗了一部分能量
空壓機(jī)系統(tǒng)問題:空壓站所有壓縮機(jī)都為上代單級螺桿壓縮技術(shù),與目前節(jié)能型的二級螺桿壓縮技術(shù)存在技術(shù)等級差距,本身效率就不佳??諌赫径鄶?shù)設(shè)備已經(jīng)投入使用較長年限,設(shè)備效率下降明顯。 空壓站從現(xiàn)場的流量計統(tǒng)計看,設(shè)備產(chǎn)氣量衰減已經(jīng)非常明顯。空壓站有較明顯的卸載現(xiàn)象,缺少調(diào)節(jié)能力??諌赫救鄙儆行У脑诰€監(jiān)測系統(tǒng)??辗周囬g離心機(jī)性能不佳,耗電嚴(yán)重,且有明顯放空
技能技改技術(shù):
技改效果:通過對寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司循環(huán)水泵、脫硫泵、氨水泵、煤氣鼓風(fēng)機(jī)、空壓站及空分離心風(fēng)機(jī)現(xiàn)場調(diào)研分析,通過改造年節(jié)約用電量約 2011.34 萬度,按照電價 0.47元/度,可實現(xiàn)年節(jié)約電費(fèi)約 945.3萬元。
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